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氣硫化氫

供應數量:1140

發布日期:2024/3/6

有效日期:2024/9/6

原 產 地:蘭州西固合水北路3號

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   1 氣硫化氫理化特性和危害
 ?。?)物理與化學特性
  氣硫化氫是可燃性無色氣體,具有典型的臭雞蛋味,相對分子質量34.08,對空氣的相對密度1.19,熔點-82.9℃,沸點-60.3℃,易溶于水,20℃時2.9體積氣體溶于1體積水中,亦溶于醇類、二硫化碳、石油溶劑和原油中。氣體比空氣重,它的密度為空氣密度的1.1810倍,經常在通風條件差的環境、低凹處聚集。
  劇毒:其毒性可與氰化物相比,是一種致命的有毒氣體。據資料報道,其致命濃度為500ppm(氫氰酸為300ppm,CO為1000ppm,SO2為1000ppm)。
  是無顏色的氣體,沸點大約為60℃。
  在低濃度(0.13ppm-4.6ppm)時可聞到腐臭蛋氣味,當濃度高于4.6ppm時,新來的人員剛接觸感到刺熱,但嗅覺迅速鈍化而感覺不出的存在。
  當在空氣中體積濃度達到4.3-46%范圍時,形成易爆的混合氣體,遇火發生強烈爆炸(甲烷爆鳴濃度為5%-15%)。
  的燃點大約260℃(甲烷為595℃),燃燒時顯現出蘭色火焰,放出二氧化硫。二氧化硫危害人的眼睛和肺部。
  易溶于水和油,在20℃,1個大氣壓下,一體積的水可溶解2.9體積的,溫度升高則溶解度下降。
  水溶液對鋼材具有強烈的腐蝕作用,如果溶液中同時含有二氧化碳或氧,其腐蝕速度會迅速增加。
  H2S為強烈的神經性毒物,對粘膜有強烈的刺激作用,其毒性較CO大5~6倍。此外還為爆炸性氣體,其爆炸極限范圍為4%~46%(體積比)。
  閾限值:我國規定幾乎所有工作人員*暴露都不會產生不利影響的zui大濃度為15mg/m3(10ppm)。
  安全臨界濃度:工作人員在露天安全工作8h可接受的zui高濃度為30mg/m3(20ppm)。
  危險臨界濃度:對工作人員生命和健康產生不可逆轉的或延遲性的影響的濃度為150mg/m3(100ppm)。
  2 急救處理
 ?。?)在上風向空氣新鮮處安置患者,脫去患者污染的衣物,同時注意保暖并且保持安靜;供氧——積極供氧是改善急性中毒患者缺氧的重要措施。根據病情輕重,采用鼻導管、面罩等給氧方法糾正缺氧?,F場呼吸停止時,即應立即進行人工呼吸,有條件時及早注射呼吸中樞興奮劑。心臟驟停時,應立即實行體外心臟按壓士。
 ?。?)現場局部急救治療:眼部損害可用清水沖洗至少15分鐘,可用激素軟膏點眼。接觸的皮膚用肥皂水和清水清洗(后期按化學性燒傷處理)。
 ?。?)在能維持呼吸、心跳的情況下,就近送往醫院進進一步治療。
  3 天然氣中的脫除原理及工藝實施
  我站的脫除采用的是絡合鐵脫硫工藝,為濕式脫硫法,H2S的脫除率達99%以上。
  3.1 脫硫原理
  絡合鐵脫硫技術以絡合鐵的堿性水溶液為主體,溶液中含有性能優良的脫硫劑、穩定劑、硫磺改性劑、鐵鹽等組成的吸收劑,具有吸收速度快、凈化度高、硫磺易回收、絡合劑性能穩定和副反應小等特點。
  采用堿的水溶液吸收硫化物,H2S氣體與堿發生反應生成HS-,通過高價態Fe3+還原成低價態Fe2+離子,將HS-轉化成硫磺。在再生過程中,低價態的絡合鐵溶液與空氣接觸氧化成高價態絡合鐵溶液,恢復氧化性能,溶液循環吸收氣體。
  1)堿性水溶液吸收H2S
  Na2CO3+H2S→NaHCO3+NaHS
  2)析硫過程
  2Fe3+(絡合態)+HS—→2Fe2+(絡合態)+S↓+H+
  3)再生反應
  2Fe2+(絡合態)+1/2O2+H+→2Fe3+(絡合態)+OH—
  2NaHCO3→Na2CO3+CO2+H2O
  3.2 工藝流程
  含硫天然氣經過壓縮機增壓后,進入過濾分離器分離出重烴后,從脫硫塔下部進入脫硫塔,與自上而下的脫硫液逆流接觸吸收,凈化氣天然氣從脫硫塔頂部出,經凈化氣分離器分離攜帶的少量脫硫液,回到原輸氣管網;絡合鐵脫硫液富液自脫硫塔底部進入富液槽,經富液泵打入再生塔頂部的噴射器,自吸空氣經反應后進入再生塔,或通過鼓風機往再生塔吹入空氣,與脫硫液富液充分混合,在再生塔內進一步氧化再生,再生后的貧液從再生塔上部溢流進入貧液槽,由貧液泵升壓,經過濾后送入脫硫塔循環吸收。
  再生塔內析出的元素硫懸浮于再生塔頂部的環形塔內,并溢流進入泡沫槽,然后進入離心機,經離心機過濾,回收硫磺。過濾后的脫硫液進入地下槽,與配置的脫硫液經補液泵送至貧液槽循環使用。
  天然氣脫硫流程:
  脫硫液流程:
  單質硫處理流程:
  4 幾點認識
  經過脫硫裝置的幾年運行,取得了較好的效果,天然氣中的含量,由進廠的200—300ppm,降低為出廠的1—2ppm,保障了居民用氣安全,減緩了流程管道、設備的腐蝕,起到明顯的效果。
  同時總結出:濕式脫硫法在運行中脫硫效果與鐵鹽、穩定劑、堿液的濃度密切相關,應隨時取樣化驗檢測,保持濃度達標;在配制脫硫液時應盡量用蒸餾水或軟化水;受溫度影響明顯,28℃—35℃反應效果*,冬季生產應采用電伴熱或乙二醇伴熱,進行升溫;脫硫塔及其中的填料應及時清洗或檢修,一般可10個月為一個周期,可參考脫硫效果或脫硫塔的運行情況而定。
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